從專業(yè)技術(shù)層面來(lái)講,MyCode3溫測(cè)試儀能測(cè)出溫度,說(shuō)明MyCode3 爐溫測(cè)試儀沒有任何問題。問題到底出在哪里呢?
1:MyCode3爐溫測(cè)試儀用過(guò)的人都明白,有觸發(fā)溫度,中間啟動(dòng)溫度,還有就是停止溫度三個(gè)設(shè)置。這三個(gè)設(shè)置一般情況在安裝文件中LOG文件夾內(nèi)。用記事本可以打開修正。通常MyCode3爐溫測(cè)試儀測(cè)波峰焊,系統(tǒng)默認(rèn)值,采樣頻率為5,中間啟動(dòng)溫度為110度,停止溫度為90度。以下為KIC 安裝文件中LOG文件夾波峰焊設(shè)置參數(shù):一般情況不建議修改!
WAVE_SECTION=SampleRatePerSecondForWAVE=5.000000
WaveMidpointTriggerTemperature=110.000000
WaveStopTriggerTemperature=90.000000
TEMPVsTIME_SECTION=SampleRatePerSecondForTempVsTime=5.000000
WAVE_PROFILE_SECTION=SampleRatePerSecondForWaveProfile=5.000000
WaveProfileMidpointTriggerTemperature=110.000000
WaveProfileStopTriggerTemperature=90.000000
2:?jiǎn)栴}就出在停止溫度與采樣頻率上,通常波峰預(yù)熱區(qū)保溫效果差,而且很多波峰焊沒有加裝IR區(qū)熱補(bǔ)償。造成在預(yù)熱與錫爐之間區(qū)溫度急降至90度以下,所以MyCode3爐溫測(cè)試儀就停止記錄了,這樣就出現(xiàn)樓主所說(shuō)事情發(fā)生。所以不是KIC爐溫儀本身問題所在,問題還是出設(shè)置參數(shù)上面。
3:解決辦法有兩個(gè):
3.1將預(yù)熱區(qū)溫度再升高;讓線路板面溫度保持在90度以上進(jìn)入錫爐區(qū);
3.2修改采樣頻率為10,修改中間啟動(dòng)溫度(85-100)與停止溫度(65-80);
3.3重新下載全新軟件(MyCode3版軟件,可以直接在操作界面修改)